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陈建祥

作品数:1 被引量:0H指数:0
供职机构:中国石油化工股份有限公司更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇石油与天然气...

主题

  • 1篇跑损
  • 1篇重整装置
  • 1篇反应器
  • 1篇半再生
  • 1篇半再生重整装...
  • 1篇催化
  • 1篇催化剂
  • 1篇催化剂跑损

机构

  • 1篇中国石油化工...

作者

  • 1篇卢秋旭
  • 1篇陈建祥
  • 1篇吴振华

传媒

  • 1篇炼油技术与工...

年份

  • 1篇2013
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
半再生重整装置催化剂跑损原因分析及改造
2013年
2005年及2009年中国石油化工股份有限公司塔河分公司半再生重整装置两次发生催化剂跑损,催化剂跑损的主要部位是重整第三、第四反应器扇形板、扇形筒、中心筒等相连部位。跑剂的主要原因:一是选材不合理,由于反应器内构件材质不同,热膨胀量也不同,在装置紧急停、开工的过程中,造成轴向膨胀,使中心管罩帽的密封破坏;二是结构不合理,第三、第四反应器采用离心式径向反应器(上进上出),由于物料流向是从中心管至扇形筒,随着装置负荷增加,扇形板受到向上的压力也随之升高,裙板与扇形筒之间密封的催化剂易被带出。采取的主要措施:一是将填料函弧形板的螺栓紧固,四个筋板吊耳相连的扇形板处螺栓拆除,中心管罩帽填料函弧形板的紧固螺栓松开,保证中心管可以自由伸缩;二是对第三、四反应器的进、出口调向,流体经扇形筒向心穿过催化剂床层进入中心管。反应器改造后,消除了该装置催化剂跑损的隐患和装置的负荷瓶颈,提高了全厂经济效益。
吴振华陈建祥卢秋旭
关键词:反应器催化剂跑损
共1页<1>
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