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张峰

作品数:6 被引量:72H指数:5
供职机构:长江大学石油工程学院更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程矿业工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...
  • 1篇矿业工程

主题

  • 3篇破胶
  • 3篇钻井
  • 2篇生物酶
  • 2篇水平井
  • 2篇平井
  • 2篇钻井液
  • 2篇孔隙
  • 2篇降解
  • 2篇储层
  • 1篇压裂
  • 1篇压裂液
  • 1篇页岩气水平井
  • 1篇油包水乳状液
  • 1篇油层
  • 1篇油层保护
  • 1篇油基
  • 1篇油基钻井液
  • 1篇运移
  • 1篇暂堵
  • 1篇增粘

机构

  • 6篇长江大学
  • 2篇中国地质大学
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 6篇许明标
  • 6篇张峰
  • 2篇乌效鸣
  • 2篇黄红玺
  • 1篇王昌军
  • 1篇马美娜
  • 1篇崔洪波
  • 1篇曾晶

传媒

  • 3篇科学技术与工...
  • 2篇石油天然气学...
  • 1篇断块油气田

年份

  • 1篇2020
  • 2篇2019
  • 2篇2009
  • 1篇2006
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
生物酶降解压裂液伤害性能被引量:1
2019年
针对煤层气储层温度低、凝胶体系破胶不彻底以及返排困难的难题,探讨了生物酶作为压裂液破胶剂对储层伤害程度。实验选用了生物酶破胶压裂液、过硫酸铵破胶压裂液和模拟煤层水对储层煤样进行伤害,处理后煤样分别进行扫描电镜、气体渗透率和原始煤样气体解吸实验。实验结果表明:生物酶能够对侵入裂隙中的压裂液有效破胶,不影响储层的裂隙发育结构,改善孔隙内气体导流能力,提高储层的气体渗透率;生物酶破胶体系能够显著降低对原始煤样中吸附气自然解吸的影响,气体解吸率达到了95.65%;生物酶降解产生二氧化碳的速率与破胶程度正相关;低温对酶活性影响较小,60 ℃内温度升高降解速率增大。可见生物酶作为煤层气开发压裂液破胶剂效果明显。
张峰张峰乌效鸣乌效鸣
关键词:压裂液生物酶破胶孔隙解吸
油包水乳状液稳定性影响因素分析被引量:43
2009年
油基钻井液优良的抑制性能及耐高温性能,使其成为钻复杂井的重要解决手段,特别是在钻高温深井和水敏性地层中优势更明显。影响油基钻井液稳定性的因素有很多,其中乳状液的稳定性是油基钻井液的决定性因素。文章介绍了油水比、配制条件、内外相种类等因素对油包水乳状液稳定性的影响机理,重点分析了乳化剂种类和加量对油包水钻井液的影响规律,通过钻屑污染实验分析了固相颗粒进入油基钻井液体系后由于大量吸附了体系中的表面活性剂,导致了钻井液中有效乳化剂质量浓度降低造成的电稳定性下降。
黄红玺张峰许明标崔洪波
关键词:油包水乳状液乳化稳定性油基钻井液
适于生物酶破胶的新型水平井钻开液体系被引量:5
2006年
在水平井钻完井作业中,要求先前的钻开液能与后续的破胶技术相匹配,考虑到现场的安全因素,有必要对现有的无固相钻开液体系进行改进。采用新型的增粘剂代替原有的XC增粘剂,试验结果显示,新型增粘剂加量为0.7%时能满足对流变性的要求;通过对钻开液体系中的添加剂进行评价和筛选,得出2%的降滤失剂能有效控制失水,2%的润滑剂降摩阻率可以达到72.1%,最终得到新型钻开液的配方为海水+0.7%PF-VIS-1+2%DFD+0.25%Na2CO3+3%KCl+2%HLX。该体系对JBR生物破胶剂十分敏感,在加量达到0.2%时,破胶率就达到90%以上,破胶效果好。
许明标马美娜张峰曾晶
关键词:水平钻井水平井完井生物降解增粘剂破胶剂
生物酶破胶对PRF钻开液的油层保护效果研究被引量:5
2009年
通过对水平井无固相钻开液采用生物酶进行完井破胶液化处理,发现单独使用生物酶破胶液并不能很好地改善钻开液的完井油层保护效果,替入隐形酸完井液段塞后,岩心渗透率恢复值仍然难以得到改善。在无固相钻开液中加入固相后,钻开液的岩心渗透率恢复值得到较大的提高。试验发现,在3%的碳酸钙酸溶性暂堵剂存在的情况下,钻开液生物破胶后的渗透率恢复值可以达到80%以上,基本满足油层保护的要求。
许明标黄红玺王昌军张峰
关键词:生物酶破胶无固相钻井液储层保护
陆相与海相页岩水相润湿渗吸特征被引量:7
2019年
针对鄂尔多斯盆地延长组陆相页岩和四川盆地龙马溪组海相页岩开发现状,研究了不同沉积环境下各层位页岩水相作用特征。实验选取了西北地区富页、延页和云页等页岩气探井岩心,对比涪陵气田焦石地区钻井岩心,进行了矿物组分分析、自然孔隙观察和岩石力学测试,探索了页岩表面水相接触角和基质自发渗吸。实验结果表明:陆相页岩黏土矿物含量更高,易水敏导致储层伤害;涪陵地区海相页岩气储层基质较为致密,裂隙形态简单,填充物少,微裂隙和微孔隙较陆相延长组发育更充分;脆性矿物含量高导致涪陵地区页岩杨氏模量和泊松比较大,利于提高改造体积和裂缝复杂度;页岩表面表现为强亲水性,不同层位页岩水相润湿性存在差异,不同类型表面活性剂对页岩润湿性作用效果不同;通过调整减阻剂、黏土稳定剂和表活剂能够促进水相对页岩基质的浸润。研究可见不同层位页岩与水相作用差异明显,需研究开发具有针对性液体体系。
张峰张峰乌效鸣乌效鸣
关键词:润湿性渗吸储层物性孔隙接触角
页岩气水平井暂堵球运移坐封机理被引量:11
2020年
为了确定页岩气水平井暂堵球运移坐封机理,研究水平井筒和射孔炮眼处固液流态特征。为此,基于计算流体力学(CFD)、离散单元法(DEM)和稠密离散相模型(DDPM)耦合压裂液与暂堵球运动特征,计算获取暂堵球在不同位置分布、运移和坐封规律,结合施工微地震监测数据分析投球前后微地震事件强度、平面及空间分布,探讨投球工艺参数与储层改造效果关联特征,进而总结了页岩气水平井采用暂堵球进行炮眼封堵的理论基础。研究结果表明:管道中央流核是暂堵球和支撑剂运移主要区间,适当提高液相黏度可提高中心流核占比,低黏液体在炮眼处进液具有差异性,对上游炮眼进行部分封堵,不能有效提高下游深部炮眼处改造效果;受限于流体阻力,暂堵球速度降低,沿管壁分散,空间分布差异,相互作用力可忽略,不同排量下暂堵球运移速度有相对稳定值,5 m3/min排量是暂堵球有效坐封临界值;投球后平均施工压力明显增大,表明暂堵球长时间有效坐封,采用6簇射孔微地震事件波及范围大于8簇射孔,投球后事件多集中于上游射孔段,下游射孔段改造效果较差;采用6簇射孔投球前缝长延伸顺利,投球后以提高缝网复杂度为主,采用8簇射孔投球前近井带改造,投球后前4簇提升储层改造体积(SRV)为主,即增加簇数将导致缝长延伸不足,提高近井带改造体积。
张峰张峰许明标
关键词:水平井坐封
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