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倪聪

作品数:5 被引量:26H指数:3
供职机构:中海油田服务股份有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...

主题

  • 2篇低渗
  • 2篇调剖
  • 2篇调剖体系
  • 2篇油藏
  • 2篇油田
  • 1篇低渗透
  • 1篇低渗透裂缝性...
  • 1篇低渗油藏
  • 1篇调驱
  • 1篇堵剂
  • 1篇堵水
  • 1篇性能评价
  • 1篇岩芯
  • 1篇预交联
  • 1篇预交联颗粒
  • 1篇弱凝胶
  • 1篇弱凝胶调驱
  • 1篇深部调剖
  • 1篇树脂
  • 1篇水窜

机构

  • 5篇西南石油大学
  • 2篇中海油田服务...

作者

  • 5篇倪聪
  • 5篇王健
  • 2篇王丹翎
  • 2篇陈佳
  • 2篇秦山
  • 1篇张庆
  • 1篇王丹玲
  • 1篇曾云香

传媒

  • 2篇精细与专用化...
  • 1篇新疆石油地质
  • 1篇天然气与石油
  • 1篇油气藏评价与...

年份

  • 2篇2016
  • 3篇2014
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
低渗油藏二次交联凝胶与聚合物微球复合调剖体系被引量:12
2016年
针对吐哈盆地温米油田温八区块含水率上升快,无效、低效水循环严重的问题,研制了一种二次交联凝胶与聚合物微球复合的深部调剖体系。第一交联剂选用有机铬交联剂,第二交联剂选用JQ-1与FJ-1酚类交联剂的复配组合,25℃条件下,5 h后一次交联成胶黏度为374 m Pa·s,78℃条件下,10 d后二次交联成胶黏度为17 005 m Pa·s.聚合物微球有良好的抗温抗盐和水化时间稳定性,在油藏温度78℃和矿化度40 000 mg/L下膨胀20 d,其粒径膨胀倍率为6.08.得到的二次交联凝胶体系与SD-320聚合物微球进行复合调剖,通过流动实验测算阻力系数在20以上,残余阻力系数在18以上,采收率提高15.52%.该复合调剖体系能有效降低漏失,且能够适应78℃的油藏温度,在温米油田温八区块中有良好的应用前景。
秦山王健倪聪吴丰豆陈佳章洋阳
关键词:吐哈盆地温米油田聚合物微球低渗油藏深部调剖
D26油藏复合调剖体系研制与评价被引量:1
2016年
大安油田D26油藏属于低渗透油藏,裂缝发育,优势通道明显,稳油控水技术难度大。针对此问题研制了预交联颗粒与二次交联凝胶的复合调剖体系配方:SD-410颗粒(粒径1-3 mm)0.01 PV +HPAM浓度1400 mg/L+JQ-1浓度200 mg/L+FJ-1浓度200 mg/L+促凝剂CA浓度50 mg/L+热稳定剂ST浓度50 mg/L。该体系在原油中最高膨胀倍数可达3.79倍,突破压力2.77 MPa,具有良好的耐冲刷稳定性,且能够适应D26油藏80℃的平均油藏温度,有效封堵大裂缝,具有良好的推广应用前景。
陈佳王健倪聪李勇凯秦山
关键词:低渗透裂缝性油藏预交联颗粒采收率
弱凝胶调驱的宏观作用及微观机理认识被引量:8
2014年
为了提高对弱凝胶在"三采"中调驱作用的综合认识,利用微观刻蚀模型和并联岩芯物理模型,从微观和宏观两方面对弱凝胶的调驱机理进行室内实验研究。微观驱替实验结果表明:弱凝胶的调驱机理主要是,弱凝胶能选择性进入大孔道、能使液流改向和黏弹性负压吸油等。并联岩芯物理实验从宏观方面印证了微观驱替实验的结论,并联填砂管在实施调剖后,弱凝胶有选择性地优先进入高渗透水淹层,使低渗透油层得到了十分明显的启动。与此同时,由于弱凝胶是水溶性的,高渗透油层也未发生"堵死"现象。从弱凝胶在孔隙介质中的运移过程和形态变化看,弱凝胶的主要作用是驱,而调只是前期或暂时作用。
王健倪聪王丹玲曾云香
关键词:弱凝胶调驱
改性脲醛树脂用于水平井堵水的实验研究被引量:3
2014年
陆梁油田大部分水平井已进入中高含水期,为稳油控水,提高采收率,介绍了一种可应用于水平井堵水的新型改性脲醛树脂,在分析其固化机理的基础上,通过性能影响实验和单管岩心流动实验评价了该堵剂体系的性能以及影响因素。改性脲醛树脂固化结果受温度影响大,低于40℃的条件下不能固化成韧性固体;通过调节剂控制固化时间,固化时间调节范围广;封堵强度高,注入性和耐冲刷性好,适宜于陆梁油田水平井堵水应用。
倪聪王健王丹翎王中武彭庆
关键词:水平井脲醛树脂陆梁油田堵水水窜
粉煤灰高温堵剂的制备与性能评价被引量:2
2014年
粉煤灰作为主剂,加入悬浮剂、固化剂和助剂,制得一种高温堵剂.在稠油油藏火驱开采条件下分析各组分浓度对堵剂固化时间和固化强度的影响,得到最佳堵剂配方为:粉煤灰质量分数40%,悬浮剂MAC质量分数0.25%,固化剂GH质量分数3.0%~5.0%,助剂质量分数0.08%.通过性能影响实验和单管岩心流动实验对该堵剂进行性能评价,实验结果表明,该堵剂在高温高盐条件下稳定性好,在350℃下老化180d后固化强度仍保持在F级.岩心封堵率在99%以上,最高突破压力梯度为35.31MPa/m,连续注水12.68PV,压力呈较小波动.该堵剂能长期有效封堵高温油藏高渗层窜流通道.
王健张庆王丹翎倪聪
关键词:粉煤灰高温堵剂性能评价
共1页<1>
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