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王瑞莲

作品数:2 被引量:10H指数:2
供职机构:西南石油大学更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇石油与天然气...

主题

  • 2篇盐水钻井液
  • 2篇钻井
  • 2篇钻井液
  • 2篇活性剂
  • 2篇PH值
  • 2篇表面活性
  • 2篇表面活性剂
  • 1篇影响因素
  • 1篇水基
  • 1篇水基钻井液

机构

  • 2篇西南石油大学
  • 1篇中国石油天然...

作者

  • 2篇黄进军
  • 2篇刘东明
  • 2篇王瑞莲
  • 1篇李巍

传媒

  • 2篇油田化学

年份

  • 2篇2007
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
盐水钻井液高温老化后pH值与亚甲基蓝容量的变化被引量:2
2007年
测定了含盐量不同的3%黏土钻井液在150℃滚动老化16小时后,pH值和亚甲基蓝容量CMB的变化,及加入0.3%表面活性剂单剂、0.4%二元复配剂的影响。随含盐量的增大,钻井液的pH值持续降低,含盐量由0%增至35%时,原始pH值和老化后pH值的降幅分别为1.86和2.33,老化引起的pH降幅由0.46增至0.93;含盐量由0%增至25%时,原始CMB值由1.38增至1.75,老化后CMB值由1.52增至1.75,35%含盐量时分别降至1.70和1.72,老化引起的CMB变幅,0%含盐量时最大,为+0.14,含盐量1%~35%时在-0.03^+0.03间波动。加入表面活性剂单剂一般情况下使老化前后钻井液的pH值略有降低,老化引起的pH值降幅增大;单剂使含盐量增大引起的CMB值降幅和老化引起的CMB变幅均减小,减小程度以SP-80最显著,OP-10次之,ABS最小。加入筛选的复配剂(OP-10+SP-80,ABS+SP-80,ABS+OP-10)特别是后2种,使钻井液原始CMB值普遍减小,含盐量增大引起的CMB值变幅减小,老化引起的CMB值变幅由负变正,35%含盐量钻井液老化后pH值降幅小,CMB值小。
刘东明黄进军王瑞莲
关键词:PH值盐水钻井液表面活性剂
钻井液pH值的影响因素研究被引量:10
2007年
讨论了各种因素引起钻井液pH值降低的原因并研究了滚动老化后放置时间、老化温度及含盐量的影响。参考胜利油田聚合物钻井液配方,由6%膨润土浆与多种处理剂配成实验淡水钻井液。pH值12.87的淡水钻井液在150℃老化16小时后,pH值随时间而降低,46小时降至10.01。在不同温度下(80-150℃)老化16小时后,该钻井液的pH值在前15小时内下降较快,此后下降缓慢,老化温度越高,pH值下降越快,降幅越大。在该钻井液中加入活性再生盐配成的盐水钻井液,150℃老化后pH值下降的幅度随含盐量增大(1%-35%)而增大。表面活性剂对150℃老化后饱和盐水(35%NaCl)钻井液pH值降低的影响程度因类型而不同,加量0.1%-0.5%时稳定该钻井液pH值的作用,阳离子型的CTMAB基本上无,阴离子型的AS和ABS很微弱,非离子型的Tween-80、OP-10、Span-80稍好,ABS/OP-10和OP-10/Span-80复配物更好,但稳定作用均不够强,老化后该钻井液的pH值一般均低于10.0。图4表4参6。
刘东明黄进军王瑞莲李巍
关键词:水基钻井液盐水钻井液PH值影响因素表面活性剂
共1页<1>
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