- 一种新型高效泡排剂的性能评价及现场试验被引量:1
- 2019年
- 针对大牛地气田部分气井产出液中凝析油含量偏高导致现用泡排剂效果差的问题,引进新型高效泡排剂,采用Q/SH4006 03—2014 《大牛地气田泡沫排水采气工艺作业规范》进行了室内性能评价、并选取3口井开展了新型高效泡排剂抗油性先导试验。测试结果表明,该泡排剂在温度为70℃、凝析油体积分数为30%的条件下,初始泡高、5min泡高以及携液率分别高达160mm、150mm、64.8%,均优于现用泡排剂,抗凝析油性能良好。现场试验表明,3口井(凝析油体积分数10%~20%)试验后,平均单井油套压差减小0.34MPa,单井产气量增加618m3/d,排水采气效果明显,表明该泡排剂对大牛地气田含凝析油气井有很好的适应性。经济核算显示,3口井试验后日增产量为1854m^3、累计增产量为7.9156×104m^3,累计创效9.18万元,投入产出比为1∶9,具有良好的经济效益。因此,该新型高效泡排剂在大牛地气田后期开发生产中具有一定的推广应用价值。
- 杨易骏王锦昌周瑞立王萍房晓军吴伟然徐卫峰罗旭术岑学齐
- 关键词:凝析油性能评价大牛地气田
- 排液及解水锁一体化采气技术在大牛地气田中的应用及评价被引量:3
- 2018年
- 针对大牛地气田开发后期部分老井存在井底积液及近井地带水锁伤害问题,选取3口病态老井开展了集"泡排+强排"、解水锁为一体的采气技术先导试验。现场应用表明,3口老井措施后日均增产2 720 m^3、累计增产393179 m^3,试验有效期为126~193 d,具有良好的增产效果。经济核算显示,3口老井日创效0.32万元、累计创效45.61万元,施工总费用43.44万元,投入产出比为1∶1.05,具有一定的经济效益。
- 杨易骏王锦昌周瑞立隋冬梅杨芾汕符伟兵
- 关键词:排液大牛地气田
- “多井联合气举+环空激动降压”组合复产工艺在水淹井中的应用及评价被引量:1
- 2018年
- 随着大牛地气田开发步入中后期,气井产能不断降低、携液能力逐渐变差,水淹井日趋增多、严重影响气田的长期稳产。目前,现场最常用的单一排液复产工艺有液氮气举、多井联合气举、井口排液气举、环空激动降压、套管充压气举。这些成熟的工艺技术以其各不相同的特点在积液停产气井的排液复产中发挥着重要作用。但对于套压低于8 MPa、液气比高于5 m^3/10~4m^3的积液严重水淹井,采用单一复产方法效果不佳。为此,选取两口积液严重水淹井开展了"多井联合气举+环空激动降压"组合复产试验,并进行了经济效果评价。现场应用表明,两口水淹井均复产成功,成功率为100%。经济评价显示,两口水淹井复产后日增产量12 617 m^3、累计增产量837.572×10~4m^3,累计创效971.59万元,投入产出比为1∶810,经济效益显著。
- 杨易骏
- 关键词:水淹井
- 低压耐盐型泡排剂在大牛地气田的应用及评价被引量:4
- 2020年
- 针对现用泡排剂在大牛地气田低压及产出液矿化度偏高气井中应用效果较差的问题,优选两性及非离子表面活性剂自主研发了一种低压耐盐型泡排剂CP-01,评价了其基本性能、并选取5口井进行了现场试验及经济效果分析。室内测试结果表明,该泡排剂与试验井地层水及其他现用药剂配伍性良好,且起泡、稳泡、二次起泡及携液性能均比现用泡排剂优异。现场试验及经济效果分析显示,5口井(矿化度为68100 mg/L^149000 mg/L)试验后,平均单井油套压差减小0.26 MPa,单井产气量增加232 m^3/d、产液量增加0.35 m^3/d,累计增产气量1.7415×10^4m^3、累计增产液量26.1 m^3,总体投入产出比为1:1.7,取得了一定的排水采气效果及经济效益。因此,该低压耐盐型泡排剂CP-01在大牛地气田后期开发生产中具有一定的推广应用价值。
- 杨易骏刘慧王锦昌周瑞立李国峰陈旭林新宇何荣华吴伟然徐卫峰王厦张家伟罗旭术
- 关键词:性能评价大牛地气田
- 井口排液气举在水淹井中应用及经济效果评价被引量:1
- 2017年
- 针对大牛地气田水淹井现有复产工艺存在的弊端,选取4口水淹井开展了井口排液气举试验,并进行了经济效果评价。现场应用表明:4口水淹井均复产成功、成功率100%,平均单井气举时间较多井联合气举缩短3.5h,说明井口排液气举对恢复水淹井生产具有良好的效果。经济评价显示:4口水淹井复产后日增产气量19 642 m^3、累计增产气量197.747 3×10~4m^3,累计创效255.09万元,单井施工费用较液氮气举节约5.77万元,投入产出比为1∶277,具有良好的经济效益。
- 杨易骏
- 关键词:水淹井经济效果评价大牛地气田
- 大牛地气田老井水锁伤害及解除技术研究
- 2024年
- 大牛地气田开发后期部分老井存在井底积液及近井地带水锁伤害,造成单井产量大幅降低,严重影响气田高效开发。通过建立老井储层水锁评价模型,明确了老井在不同条件下水锁伤害程度;同时以低表面张力、中性润湿为目标,优选出高效XH207C型解水剂,其与泡排剂、阻垢剂、缓蚀剂等现用药剂配伍性良好,且使盒1、山2层岩心平均渗透率恢复率达130.5%,具有优异解水锁性能。现场应用表明,3口老井解水锁试验后日均增产4 377 m^(3)、累计增产363 226 m^(3),增产有效期为70~103 d,具有良好的增产效果。因此,该水锁解除技术在大牛地气田开发生产中具有一定应用前景。
- 王锦昌杨易骏
- 一种高产液水淹气井组合复产稳产新工艺被引量:1
- 2019年
- 针对大牛地气田部分高产液水淹气井采用常规复产稳产工艺存在注气压损大、举升压力低、气举时间长、稳产周期短等无法实现经济有效排采的问题,在对比研究泡排、套管充压气举、多井联合气举+环空激动降压等工艺的优缺点基础上,设计一种"套管充压+多井联合气举+连续泡排"组合复产稳产新工艺,选取1口高产液水淹气井开展了先导试验并进行了经济评价。现场应用表明:高产液水淹气井采用组合复产稳产工艺后,一次性成功复产、成功率为100%、复产周期可缩短28.5%,稳产周期达230 d,复产稳产效果显著。经济评价显示,1口高产液水淹气井复产稳产后日增产量32754 m^3、累计增产量753.346×10^4m^3,累计创效873.88万元,投入产出比为1:100,具有良好的经济效益。该工艺的成功应用为高产液水淹气井的经济有效排采提供了新思路。
- 杨易骏王锦昌周瑞立周舰林新宇陈旭赵润冬
- 关键词:水淹气井大牛地气田
- 气田清洁水合物防治及污水处理技术
- 2019年
- 针对气田生产过程中,需要加注甲醇解防堵,存在环保风险且含醇污水处理费用高的问题,采用"环保水合物抑制剂解防堵、污水无害化处理与药剂回收"环保水合物防治工艺技术。该技术通过应用无毒环保水合物抑制剂解决气井水合物堵塞问题,替代应用甲醇解防堵工艺,同时应用污水无害化蒸发处理与药剂回收工艺实现污水无害化处理与药剂回收,在符合环保要求前提下实现低成本生产。现场应用表明,该技术能够实现污水、污泥处理过程及排放物符合环保要求,试验9口气井相比同期注醇生产时率提高4.5%,药剂费用降低74%,污水处理费用降低67%,应用效果显著。
- 符伟兵王锦昌杨易骏
- 关键词:天然气井污水处理
- 纳米粒子泡排剂在大牛地低含硫气井中的应用及评价被引量:4
- 2019年
- 大牛地奥陶系风化壳是典型的“低压、低孔、低渗”致密碳酸盐岩气藏。由于地质条件及开采工艺等原因,使风化壳中低含硫气井地层水具有高矿化度(平均143300mg/L)、偏酸性(pH为5.5~6)的特点,对现用泡排剂性能提出更高要求。针对这一现状,引进纳米粒子泡排剂,剖析了其作用机理,评价了其基本性能,并优选2口低含硫气井(H2S含量12mg/m^3~150mg/m^3)开展了抗酸、抗盐先导试验。室内测试及现场试验表明,该泡排剂与低含硫气井地层水及现用药剂配伍性良好,且具有优异的抗酸、抗盐性能;2口井试验后,单井套油压差减小1.23MPa、生产时率提高2.31%、产气量增加509m^3/d,总体投入产出比为1:3.6,取得了良好的增产稳产效果及经济效益。因此,该泡排剂在大牛地奥陶系风化壳气藏低含硫气井中具有一定的推广应用价值。
- 杨易骏王锦昌周瑞立王萍罗曦袁本福房晓军吴伟然徐卫峰罗旭术
- 关键词:性能评价
- “连续油管+液氮气举”组合复产工艺的应用及评价
- 2019年
- 大牛地气田为典型的“低压、低产、低孔、低渗、低丰度”致密砂岩气藏,气井普遍产水。随着开发的深入,地层能量逐渐衰竭,气井压力、产量不断降低,井筒积液水淹问题日益凸显。目前,针对井筒严重积液导致水淹的油套连通气井,现场已形成邻井高压气举、液氮气举、制氮气举、多井联合气举、井口排液气举、套管充压气举、邻井借气气举等七种气举复产方法。但对于井筒严重积液导致水淹的油套不连通气井,尚无有效的配套复产工艺。为此,选取3口严重水淹且油套不连通的气井开展了“连续油管+液氮气举”组合复产试验,并进行了经济效果评价。现场应用表明,3口水淹井均一次性成功复产、成功率为100%。经济评价显示,3口水淹井复产后日增产量33275m^3、累计增产量844.9484×10^4m^3,累计创效980.1401万元,投入产出比为1:19,经济效益显著。
- 杨易骏王锦昌周瑞立房晓军吴伟然徐卫峰刘浩林新宇刘玉祥
- 关键词:水淹井连续油管大牛地气田