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李恒华

作品数:7 被引量:8H指数:2
供职机构:衡阳华菱钢管有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金上海市科学技术委员会资助项目更多>>
相关领域:冶金工程一般工业技术自动化与计算机技术电气工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 4篇冶金工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇圆坯
  • 2篇相图
  • 1篇电磁搅拌
  • 1篇堵头
  • 1篇油套
  • 1篇油套管
  • 1篇渣系
  • 1篇中间包
  • 1篇中间包结构
  • 1篇中间包结构优...
  • 1篇石油
  • 1篇石油套管
  • 1篇水模
  • 1篇水模拟
  • 1篇套管
  • 1篇凸起
  • 1篇平衡相
  • 1篇平衡相图
  • 1篇组件
  • 1篇脱氧

机构

  • 6篇衡阳华菱钢管...
  • 2篇北京科技大学
  • 2篇上海大学

作者

  • 6篇李恒华
  • 5篇宋景凌
  • 2篇杨树峰
  • 2篇刘合萍
  • 1篇张敏
  • 1篇李京社
  • 1篇刘威
  • 1篇杨健
  • 1篇付强
  • 1篇刘启增
  • 1篇彭自胜

传媒

  • 1篇特殊钢
  • 1篇连铸
  • 1篇炼钢
  • 1篇河北冶金
  • 1篇工程科学学报

年份

  • 1篇2024
  • 4篇2023
  • 1篇2022
7 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
石油套管用37Mn5钢全流程洁净度分析及工艺改进被引量:1
2023年
为探究某钢厂当前冶炼37Mn5钢过程中所存在的问题,对生产中连续两个炉次进行全流程取样分析,包括金相样、氧氮棒以及精炼渣样,经优化改进,最终得到的结论如下:(1)在LF精炼阶段以及VD钙处理阶段有不同程度的二次氧化现象产生,尤其喂钙线阶段反应较为剧烈,容易引起钢液二次氧化,导致Ds类夹杂物增加,通过优化精炼脱氧操作,钙线喂入量由1.4~1.7 m/t降低至0.95 m/t,各类夹杂物均≤1.5级,合格率100%;(2)精炼渣的成分分析得出,三元相图中渣成分点都在液相区以外,导致精炼渣熔化性能不好,流动性较差,通过提高渣中SiO_(2)至9%~12%,Al_(2)O_(3)至25%~30%,将二元碱度控制在5~8,可提高渣的熔化性、流动性,渣的覆盖能力加强,有效防止二次氧化;(3)中间包浇注阶段相比于VD阶段,氧氮含量基本稳定,但夹杂物数量有一定的提升,夹杂物增长速率远超夹杂物内生速率,因此,其来源为卷渣,应保持中间包平稳浇注,同时避免钢包下渣现象发生。
宋景凌周旋李恒华
25CrMnMo钢表面缺陷成因分析及控制
2024年
通过宏观形貌观察、微观组织(SEM)和能谱分析(EDS)等手段,分析了25CrMnMo钢管生产过程中表面缺陷产生的原因,并进行了系统优化。通过对25CrMnMo钢的理化性能分析,发现钢管表面宏观缺陷存在结晶器保护渣剥落现象,而微观分析发现钢管皮下含有许多大尺寸FeO-Na2O-Al2O3-CaO不规则夹杂物。同时,将钢管表面缺陷处夹杂物成分与长水口、浸入式水口以及炉渣成分、结晶器内保护渣进行对比分析,发现钢内夹杂物中Na、Al为结晶器保护渣的代表元素,推断原工艺条件下,卷入且来不及上浮的结晶器保护渣在凝固前沿时被凝固坯壳捕获,并形成表面及皮下夹杂缺陷是25CrMnMo钢管出现缺陷的主要原因。通过将浸入式水口的插入深度由80~130 mm改为90~130 mm,电磁搅拌电流由300 A降为200 A,频率3.0 Hz不变等降低卷渣指数的措施,有效改善了25CrMnMo钢结晶器卷渣问题,提高了铸坯质量。
陈玉凤刘宇航宋景凌李恒华周旋杨树峰刘威李京社
关键词:结晶器保护渣电磁搅拌
铝脱氧25Mn钢圆坯中夹杂物的分布规律被引量:2
2023年
针对铝脱氧25Mn钢圆铸坯中夹杂物的分布特征,通过配备夹杂物自动分析仪的扫描电镜-能谱仪(SEM-EDS)检测了圆坯不同径向位置处夹杂物的二维形貌、成分及数量密度。对钢中夹杂物进行非水电解提取及三维形貌、成分的观察,并结合FactSage 8.0软件进行了计算分析。结果表明,在钢液的凝固冷却过程中,随着温度的降低,夹杂物中Al_(2)O_(3)含量逐渐增加,CaS含量先增加后减少,CaO及SiO_(2)含量逐渐减少。随着钢中氧含量的增加,单相钢液的稳定区域逐渐缩小,液相氧化物稳定区域增加。钢中夹杂物主要可分为含SiO_(2)的S类、含Al_(2)O_(3)的A类、含MgO的M类及以CaO或CaS为基础的C类。随着靠近圆铸坯中心位置,夹杂物的总数量密度呈现小幅增加态势,S类、A类及M类夹杂物数量密度小幅增加,C类夹杂物数量密度小幅减少。在靠近圆铸坯表面附近,大部分CaO-Al_(2)O_(3)-MgO类夹杂物处于液相区附近,随着逐渐靠近圆铸坯中心处,CaO-Al_(2)O_(3)-MgO类夹杂物组成逐渐远离液相区域,其平均成分由液相区域逐渐转移至固相区域,夹杂物中MgO含量增加。非水电解提取到的夹杂物与夹杂物自动分析所观察到的夹杂物种类基本一致。
杨文魁宋景凌周旋朱庆桂李恒华刘合萍杨健
管线管用堵头组件
本实用新型提供了一种管线管用堵头组件。该管线管用堵头组件包括:堵头本体,堵头本体具有内腔,堵头本体的一端设置有防护结构;封堵凸起,封堵凸起设置在堵头本体的外壁上,当管线管用堵头组件安装在管线管的端部时,防护结构包覆在管线...
付强周杨斌刘启增何军张敏李恒华李飞周田云彭自胜
30 t对称四流小圆坯中间包结构优化被引量:3
2023年
为了优化某钢厂30 t对称四流小圆坯中间包的冶金效果,以该钢厂当前使用中间包为原型,根据相似原理,利用水模型模拟对其内部控流装置进行优化,测量不同情况下中间包的RTD曲线,进而计算出中间包内钢水的峰值时间、死区比例等指标。结果表明,原型中间包的中间包冶金效果不佳,根据优化方案,导流板每面开双孔时,较优方案为方案3,此时中间包死区比例为10.96%;导流板每面开单孔时,较优方案为方案18,此时中间包内死区比例为8.74%,但此中间包冶炼结束时,中间包内留钢量较大,经济成本较高。综合来看,使用双孔较优方案最佳。
刘宇航宋景凌朱庆桂李恒华牛亮杨树峰
关键词:中间包水模拟RTD曲线控流装置
石油套管钢管壁内缺陷的形成机理被引量:2
2022年
针对某石油套管钢管壁内缺陷,采用扫描电镜-能谱仪(SEM-EDS)分析,并结合FactSage8.0软件计算进行研究,结果表明缺陷纵向面主要由浅条纹及深条纹组成,浅条纹处存在大量MgO·Al_(2)O_(3)夹杂物,深条纹处有大量的Al_(2)O_(3)、MgO·Al_(2)O_(3)、CaO·Al_(2)O_(3)·SiO_(2)等夹杂物聚集在一起.缺陷横截面上的夹杂物主要为Ca O·Al_(2)O_(3)·SiO_(2)、CaO·Al_(2)O_(3)·MgO和CaO·Al_(2)O_(3)·MgO·SiO_(2)3类.推测钢管壁内缺陷形成机理主要为:(1)大包钢水在浇注末期钢水卷带钢包渣进入中间包钢水中,该渣滴随后吸附钢中高Al_(2)O_(3)含量的微细x Al_(2)O_(3)·y CaO或Al_(2)O_(3)夹杂物,导致渣滴中的Al_(2)O_(3)含量升高;(2)大包钢水在真空脱气(VD)精炼过程大Ar气搅拌下卷入了钢包渣,该渣滴随后吸附钢中的微细Al_(2)O_(3)夹杂物,导致渣滴中的Al_(2)O_(3)含量升高;以上两种形式形成的渣滴在凝固冷却过程中,转变为CaO·Al_(2)O_(3)·SiO_(2),CaO·Al_(2)O_(3)·MgO,CaO·Al_(2)O_(3)·SiO_(2)·MgO_(3)种类型的夹杂物.圆管坯在穿孔变形过程中,在纵向拉应力和横向切应力作用下,使卷入的大型渣滴沿纵向及横截面延伸扩展,最终形成钢管壁内的缺陷.
杨文魁杨健杨健宋景凌李恒华刘合萍
关键词:钢管相图钢包渣
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