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程鹏飞

作品数:6 被引量:26H指数:3
供职机构:北京科技大学冶金与生态工程学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:冶金工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 6篇冶金工程

主题

  • 3篇结晶器
  • 3篇卷渣
  • 3篇方坯
  • 2篇物理模拟
  • 2篇连铸
  • 2篇连铸结晶器
  • 2篇流速
  • 2篇方坯结晶器
  • 2篇方坯连铸
  • 2篇方坯连铸结晶...
  • 1篇断面
  • 1篇旋流水口
  • 1篇液面波动
  • 1篇粘度
  • 1篇偏最小二乘
  • 1篇偏最小二乘法
  • 1篇小断面
  • 1篇炼铁
  • 1篇流动性
  • 1篇流动性能

机构

  • 6篇北京科技大学

作者

  • 6篇程鹏飞
  • 5篇唐海燕
  • 5篇郭晓晨
  • 2篇王建磊
  • 2篇张家泉
  • 2篇王勇
  • 2篇梁永昌
  • 2篇吴光辉
  • 1篇吴拓
  • 1篇李京社
  • 1篇刘成松
  • 1篇江涛

传媒

  • 2篇炼钢
  • 1篇连铸
  • 1篇工程科学学报
  • 1篇2015年全...

年份

  • 2篇2017
  • 3篇2016
  • 1篇2015
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
基于灰箱模型的LF精炼终点温度预测被引量:3
2016年
以国内某钢厂一30 t LF精炼炉为研究对象,通过建立由传热机理模型和黑箱模型相结合的灰箱模型对LF精炼终点温度进行了预测.首先根据能量守恒定律建立了传热机理模型.针对包衬耐材的蓄热以及合金的热效应难以精确计算的问题,采用偏最小二乘黑箱模型对这一部分温度进行了处理,最后将两种模型相结合综合预测了LF钢包精炼的终点温度.结果表明,偏最小二乘法在预测包衬的耐材蓄热和合金热方面的温度误差在±5℃以内的命中率达到97%以上,总的灰箱模型预测LF精炼终点温度误差在±5、±8、±10℃以内的命中率分别达到88%、96%和99%,模型具有较高的预测精度.研究可为该钢厂的LF精炼工艺提供指导.
唐海燕郭晓晨王建磊王勇程鹏飞
关键词:LF炉精炼偏最小二乘法
钢包浇铸末期汇流旋涡形成的影响因素研究被引量:8
2016年
针对某厂浇铸末期钢包残钢量偏大的问题,通过物理模拟的方法研究了钢包长水口直径、水口偏心率、渣层厚度等因素对钢包浇铸末期汇流旋涡临界起旋高度和贯通高度(空气柱贯通至水口时的液面高度)的影响。研究结果表明:旋涡产生的临界高度随着出水口直径的增加而增加。出水口直径由30mm变化至60mm,起旋高度和贯通高度分别由89.6,25.6mm升高至165.0,40.7mm;当出水口偏心率小于0.7时,水口位置对于贯通高度的影响不明显;但当偏心率由0.7变化至0.8时,贯通高度显著升高;适宜的水口位置为距离钢包底部中心0.7R处;开始卷渣高度随着油层厚度增加呈升高的趋势,但二者并不是线性关系。水口直径为50 mm时,油层厚度由40 mm增加到50 mm,卷渣临界高度增加10mm。
梁永昌唐海燕江涛程鹏飞王勇郭晓晨
关键词:钢包卷渣物理模拟
方坯连铸结晶器内表面流速与卷渣行为模拟被引量:9
2017年
针对中小断面方坯侧分水口浇铸技术,以实际180 mm×240 mm断面方坯连铸结晶器为原型,基于相似原理,采用1:1的物理模型,比较了直通型和侧分旋流型水口浇注时在不同拉速和浸入深度下的结晶器内自由表面流速和渣层状态。结果表明:相同的浸入深度和拉速下,旋流型水口浇注时结晶器内各测点表面流速比直通型水口大;在实验条件下,直通型水口表面流速为0.010~0.023 m/s,旋流型水口为0.010~0.055 m/s,拉速和浸入深度对旋流型水口表面流速的影响较直通型水口显著;此外,采用旋流水口时结晶器的渣层波动要比采用直通型水口时频繁,拉速1.0 m/min、浸入深度120 mm时,其渣层波动适宜,钢渣界面活跃且无卷渣和裸钢现象发生,此时两测点的表面流速分别为0.028和0.032 m/s,是较适宜的工艺条件。
程鹏飞唐海燕吴光辉郭晓晨张家泉
关键词:方坯结晶器物理模拟卷渣
中小断面方坯连铸结晶器内表面流速与卷渣行为
针对优特钢一火成材工艺的中小断面方坯侧分水口浇铸技术,以实际180mm×240mm断面方坯连铸结晶器为原型,基于相似原理,采用1∶1的物理模型,比较了直通型和侧分旋流型水口浇注时在不同拉速和浸入深度下的结晶器内自由表面流...
程鹏飞唐海燕郭晓晨吴光辉李京社甄先锋张海涛王时松
关键词:方坯连铸结晶器浸入式水口
文献传递
浸入式水口结构对180 mm×240 mm断面连铸结晶器内钢液流动行为的影响被引量:8
2017年
为改善国内某钢厂高碳硬线钢铸坯的内部质量,以实际180 mm×240 mm方坯连铸结晶器为原型,基于相似原理,采用1∶1的物理模型,对比研究了直通型和侧分旋流型水口浇铸条件下的结晶器内流体流动行为。试验测定了不同拉速和水口浸入深度下结晶器内钢液的流股分布、液面波动及渣层状态。结果表明:旋流水口可有效降低流股冲击深度;相同水口浸入深度和拉速条件下,使用旋流水口的结晶器液面平均波高大于直通型水口;拉速和浸入深度对旋流型水口的液面波动影响明显,渣层波动也比直通型水口频繁。综合液面波动和渣层状态并考虑成本因素,旋流水口更适合浇铸该断面高品质铸坯,其适宜的工艺参数为拉速1.0 m/min、浸入深度120 mm,此时自由液面平均波高0.18 mm,渣层波动适宜,无卷渣和裸钢现象发生。将该水口配合结晶器电磁搅拌和二冷工艺应用于高碳硬线钢生产,得到的铸坯质量稳定,Φ5.5 mm盘条中心碳偏析不大于2.0级的比例达95%以上,疏松缩孔不大于0.5级的比例达100%。
吴光辉唐海燕程鹏飞郭晓晨张家泉甄先锋张海涛王时松
关键词:方坯结晶器旋流水口液面波动卷渣
含钛高炉渣粘度及流动性影响因素研究
分利用国内含钛铁矿、降低炼铁生产成本,首先从理论上分析了钛氧化物在高炉内的反应热力学和动力学.其次,通过FactSage热力学软件中的粘度模块研究了钛氧化物含量对高炉渣黏度和流动性的影响,并通过旋转柱体法实验验证了模型计...
唐海燕程鹏飞郭晓晨刘成松梁永昌吴拓王建磊李京社
关键词:高炉炼铁含钛炉渣流动性能
共1页<1>
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