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杨大伟

作品数:34 被引量:21H指数:3
供职机构:中国空气动力研究与发展中心更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术自动化与计算机技术理学文化科学更多>>

文献类型

  • 19篇会议论文
  • 8篇专利
  • 7篇期刊文章

领域

  • 22篇航空宇航科学...
  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇文化科学
  • 1篇理学

主题

  • 27篇进气道
  • 20篇进气
  • 16篇起动
  • 12篇风洞
  • 12篇高超声速
  • 12篇超声速
  • 8篇自起动
  • 6篇激波
  • 6篇飞行
  • 6篇飞行器
  • 6篇风洞试验
  • 6篇高超声速进气...
  • 6篇超声速进气道
  • 5篇起动性
  • 5篇起动性能
  • 5篇气动
  • 5篇曲面
  • 5篇进气道起动
  • 4篇气动力
  • 4篇激波振荡

机构

  • 34篇中国空气动力...
  • 1篇西北工业大学
  • 1篇西南科技大学
  • 1篇中国空气动力...

作者

  • 34篇杨大伟
  • 29篇余安远
  • 12篇贺元元
  • 11篇吴颖川
  • 7篇杨辉
  • 6篇周凯
  • 4篇吴杰
  • 3篇王铁军
  • 3篇卫锋
  • 2篇胡俊逸
  • 2篇乐嘉陵
  • 2篇焦伟
  • 1篇倪鸿礼
  • 1篇贺旭照
  • 1篇钟志刚
  • 1篇赵慧勇
  • 1篇秦思
  • 1篇王锋
  • 1篇刘建霞
  • 1篇曾学军

传媒

  • 2篇推进技术
  • 2篇中国力学大会...
  • 1篇航空学报
  • 1篇航空动力学报
  • 1篇实验流体力学
  • 1篇气体物理
  • 1篇气动研究与试...
  • 1篇中国航天第三...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2023
  • 1篇2021
  • 5篇2020
  • 2篇2019
  • 3篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 6篇2015
  • 4篇2014
  • 6篇2012
  • 2篇2011
34 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于丝线流动显示技术的内转进气道起动性能实验被引量:1
2023年
采用丝线法流动显示技术,在高超声速冷流暂冲式下吹风洞开展了快速获取内转进气道起动性能的实验研究。实验在中国空气动力研究与发展中心(CARDC)Φ0.5 m高超声速风洞中进行,来流Mach数为5。实验模型为椭圆转圆形内转进气道,总收缩比为5.8,内部收缩比为1.7,喉部为直径50 mm的圆形截面。模型的肩部区域种植了长度与间隔可更换的丝线,为了改善进气道的起动性能,模型进气道的内压缩段开设了可以动态堵塞的泄流孔,在喉道下游设置了可动态节流的节流锥。实验获得了丝线长度、相邻丝线间隔的推荐值,同时表明,丝线流动显示技术能够快速、准确、直观、方便地判断进气道的起动状态,并能定量给出流动分离起始位置与分离结构,所采用的丝线流动显示技术丰富了高超声速风洞实验的流场可视化方法库。研究还表明,采用丝线流动显示技术,所研究的内转进气道在Ma=5时处于双解区,实验给出了进气道重起动及退出不起动的一种可行方案。
余安远余安远刘建霞杨大伟刘建霞乐嘉陵
关键词:起动特性
激波风洞判断进气道起动的壁面丝线流动显示方法及系统
本发明提供一种激波风洞判断进气道起动的壁面丝线流动显示方法,及激波风洞进气道试验中拍摄壁面丝线动作投影图像使用的高速摄影实验系统,在进气道模型压缩面及隔离段内流道表面垂直植入丝线,通过高速相机拍摄壁面丝线动作投影图像,依...
余安远杨大伟郭鹏宇杨辉周凯曲俐鹏贺元元胡俊逸李姝源周文洁贺佳佳陈锐杰
文献传递
接力马赫数下超燃冲压进气道风洞试验技术
在常规连续风洞中开展了某超燃冲压实时可调二元进气道在接力马赫数时的旋转唇口变几何试验研究,获得了接力马赫数Ma4下动态可调进气道的唇口旋转起动特性.试验通过测量并分析中心体子午面沿程压力分布,获得了旋转唇口引起的"起动<...
余安远杨大伟周凯曲俐鹏
关键词:进气道起动特性风洞试验
高超声速前体进气道动态特性研究
开展了高超声速混压式定几何前体进气道在有节流时的动态特性计算与试验研究。计算工作为前体进气道对称面上二维结构的准定常数值模拟,通过改变节流度获得了进气道在不同节流情况下的典型激波振荡动态过程。数值研究表明,随着节流度的增...
余安远杨大伟张小庆倪鸿礼刘伟雄乐嘉陵
关键词:航空飞行器动态特性风洞试验激波振荡
文献传递
高超声速二元进气道起动性能数值模拟技术研究与试验验证
本文开展了典型二元高超声速飞行器进气道的起动性能数值模拟技术研究,并进行了试验验证.所研究进气道的起动性能主要指发动机接力前进气道的马赫数起动迟滞圈,包含进气道的自起动马赫数边界和可起动马赫数边界.计算软件为CARDC的...
余安远杨大伟吴杰倪鸿礼乐嘉陵
关键词:高超声速飞行器二元进气道起动性能数值模拟
文献传递
高超声速进气道超声速时激波振荡现象预测与验证
本文提出使用准定常计算代替非定常计算预测进气道在自起动之前是否发生激波振荡现象的计算技术,并开展了某高超声速进气道在超声速马赫数下的激波振荡现象的计算预测与试验验证研究。计算预测使用了二维准定常与二维非定常计算,计算马赫...
余安远杨大伟吴杰倪鸿礼乐嘉陵
关键词:高超声速进气道试验验证
文献传递
内转式进气道自起动性能研究被引量:9
2019年
为了研究内转式进气道的自起动性能以及下壁面泄流对自起动的影响规律,开展了数值计算和风洞实验,数值计算采用准定常的方法,风洞实验通过阴影录像以及下壁面丝线显示相结合的方法确定进气道的起动状态。结果表明Ma5、攻角0°时进气道不能自起动,下壁面存在大范围的三维流动分离,流动损失严重。为了提高进气道的自起动能力,在下壁面距前缘400mm位置开孔泄流,开孔区域约100mm×40mm,开孔率0.2,实验模型孔径3mm;研究表明,泄流后进气道顺利自起动,总压恢复系数提高了0.25,泄流量损失仅为捕获流量的1%。进一步数值研究表明,泄流构型在攻角0°时的自起动马赫数在4.3~4.4,泄流极大地拓宽了进气道的工作范围。
杨大伟余安远余安远卫锋卫锋曲俐鹏
关键词:起动风洞实验泄流
二元高超声速进气道自起动性能数值研究
计算了某二元混压式高超声速进气道的自起动性能,同时研究了攻角变化对进气道自起动性能的影响,计算获得的进气道自起动马赫数为M3.9;M3.9 和M4 进气道的自起动攻角分别为-4°、-3°,计算范围内攻...
杨大伟余安远
关键词:空气动力学高超声速进气道马赫数
直连式设备中模拟进气道流动畸变对隔离段性能的影响
针对典型的超燃冲压发动机内流问题,设计了一种流动畸变发生器,采用泄流的方法来对边界层进行修正.使得畸变发生器中产生的斜激波和真实飞行器流道相应位置产生的激波一致,同时该截面的平均流动参数和全流道相应位置的流动平均参数也一...
周凯卫锋余安远杨大伟
一种中心加载的大尺寸单向力压电传感器
本发明专利公开了一种中心加载的大尺寸单向力压电传感器,具体涉及传感与测控的技术领域。一种中心加载的大尺寸单向力压电传感器,包括上盖和与上盖可拆卸连接的下盖,所述上盖和下盖的中心均开有相互连通的插接孔,所述插接孔与刚性支杆...
张小庆吕金洲王琪武龙王锋吴颖川贺元元杨大伟周凯
共4页<1234>
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