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文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇石油与天然气...

主题

  • 2篇集输
  • 2篇稠油
  • 1篇乳化降粘
  • 1篇乳化降粘剂
  • 1篇乳化降黏
  • 1篇能耗
  • 1篇能耗分析
  • 1篇气田
  • 1篇热水
  • 1篇克拉美丽气田
  • 1篇换热
  • 1篇换热器
  • 1篇集输系统
  • 1篇降粘
  • 1篇降粘剂
  • 1篇降黏
  • 1篇管道输送工艺
  • 1篇管壳式
  • 1篇管壳式换热器
  • 1篇CO2

机构

  • 4篇西南石油大学
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油
  • 1篇中国石油天然...

作者

  • 4篇王楚琦
  • 4篇蒋洪
  • 1篇陶玉林
  • 1篇曹洪贵
  • 1篇沈晓燕
  • 1篇李虎

传媒

  • 1篇油气储运
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇油气田地面工...
  • 1篇石油石化节能

年份

  • 3篇2013
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
克拉美丽气田天然气烃水露点控制工艺改造被引量:10
2013年
克拉美丽气田天然气处理站烃水露点控制工艺采用J-T阀节流制冷,注乙二醇防冻的低温分离工艺,但其外输天然气烃水露点出现不稳定、不合格现象。应用HYSYS软件根据天然气处理流程的物料及能量平衡评价烃水露点控制工艺,结果为:高压节流注醇工艺选择合理;通过对其核心设备包括低温分离器和气-气换热器结构及工作性能分析,找出烃水露点不合格的主要原因是低温分离器和气-气换热器选型不合理。根据克拉美丽天然气处理站烃水露点不合格原因提出了改造方案:沿用高压节流注醇工艺,其关键设备选型采用两台管壳式换热器(固定管板式)串联+SMMSM高效分离器的组合方案,将外输天然气烃水露点计算值控制在-13℃左右,考虑低温分离器与烃水露点的实际温差,可控制外输气烃水露点能达到小于-5℃的要求。
曹洪贵蒋洪陶玉林李虎王楚琦
关键词:管壳式换热器
吉7井区稠油集输系统方案对比及能耗分析被引量:6
2012年
为了解决吉7井区因采出稠油黏度高、集输能耗大引起的集输困难,有必要分析稠油集输系统方案。通过结合吉7井区稠油特性,筛选出两套可行的集输方案:掺热水集输方案和乳化降黏集输方案。利用实验数据和PIPEPHASE模拟软件分别对这两套集输方案进行集输距离及能耗的模拟分析。通过论证,乳化降黏集输方案更适合吉7井区的开发,其集输安全距离达2216 m,与掺热水集输方案相比可节约集输能耗72.3%。因此,选择乳化降黏集输方案,为吉7井区高效节能开发奠定技术基础。
王楚琦沈晓燕蒋洪
关键词:稠油集输系统能耗
超临界二氧化碳的管道输送工艺被引量:4
2013年
在美国,基于三次采油工艺发展而来的二氧化碳(CO2)管道输送工艺已经逐步趋于成熟。我国CO2年排放量居世界第二,达6.5亿吨/年。根据输送CO2的不同相态,其管道输送工艺可分为气态、液态和超临界状态三种。其中超临界CO2管道输送工艺以其最佳的经济性得到迅速发展,并成功应用于实际操作。通过分析超临界CO2特性及其管道输送工艺,从气质要求、管道材质、输送安全性等方面介绍超临界CO2管道的特点并提出设计要点。
王楚琦蒋洪任琳马颖
关键词:超临界CO2
吉7井区稠油乳化降粘剂的筛选被引量:7
2013年
准东油田新开发区块吉7井区所产稠油粘度高,导致集输时井口回压过大、集输能耗较高。结合吉7井区稠油特性,通过乳化降粘剂室内筛选实验,选择OP-10作为吉7井区稠油的乳化降粘剂,并确定其使用条件:最佳加剂量为0.75%、最佳乳化温度为50℃、最佳掺水量为30%,此时准东稠油50℃时的表观粘度从1979mPa·s降至105mPa·s,降粘率94.7%。应用PIPEPHASE软件的模拟计算结果表明:在集输过程中采用乳化降粘剂后,吉7井区稠油的集输距离达到2216m,乳状液进站粘度为496mPa·s,延长了集输距离并保持了乳状液良好的流动性。(表4,图4,参6)
沈晓燕王楚琦蒋洪李乾
关键词:稠油乳化降粘剂集输
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