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王兰兰

作品数:6 被引量:70H指数:5
供职机构:中国石油大学(华东)石油工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇石油与天然气...

主题

  • 3篇稠油
  • 2篇油溶性
  • 2篇钻井
  • 2篇钻井液
  • 2篇钻井液处理
  • 2篇钻井液处理剂
  • 2篇降粘
  • 2篇降粘剂
  • 2篇采油
  • 2篇处理剂
  • 1篇页岩抑制性
  • 1篇抑制性
  • 1篇乳化液
  • 1篇乳状液
  • 1篇水基
  • 1篇水基钻井液
  • 1篇水热裂解
  • 1篇水溶性聚合物
  • 1篇烃含量
  • 1篇注蒸汽

机构

  • 6篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油化工...

作者

  • 6篇王兰兰
  • 6篇樊泽霞
  • 5篇王杰祥
  • 2篇孙明波
  • 1篇任韶然
  • 1篇牛光海
  • 1篇任熵
  • 1篇李水平
  • 1篇宋斗贵
  • 1篇温艳军
  • 1篇闫方平
  • 1篇王伟林
  • 1篇刘义兴
  • 1篇郑强
  • 1篇房克荣

传媒

  • 5篇油田化学
  • 1篇油气地质与采...

年份

  • 2篇2007
  • 1篇2006
  • 2篇2005
  • 1篇2003
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
单家寺稠油催化水热裂解实验研究被引量:16
2006年
实验考察了一种商品水溶性钼盐催化剂(代号A)和一种自制油溶性钼盐催化剂(代号B)对胜利单家寺稠油水热裂解的催化效能。实验稠油50℃黏度111.469Pa·s,含S0.42%,含胶质46.5%,含沥青质16.5%,H/C=1.68。在加水量10%、水热裂解温度260℃、时间24小时条件下,催化剂B在加量0.05%~0.15%范围降黏率维持高值,加量0.08%时最高,催化剂A在加量0.2%时降黏率有明显的峰值;0.08%催化剂B的催化效能明显好于0.2%催化剂A,裂解后稠油的降黏率、含硫、含胶质、含沥青质和H/C值分别为71.2%和62.3%,0.23%和0.29%,26.3%和32.6%,10.3%和11.4%,1.70和1.69;当加水量增大时(≥5%),0.2%催化剂A的催化效能增大,加水量20%时达到最佳,此时水热裂解后稠油的降黏率、含胶质、含沥青质分别为65.8%,27.2%、10.6%;催化剂B在加水量5%时催化效能差,加水量在10%~50%范围时催化效能基本不变。根据不同温度下沥青质含量和降黏率随水热裂解时间变化,在0.08%催化剂B存在下水热裂解速率和程度均随温度升高而增大,最后均趋于平衡,280℃、12小时的降黏率为72%左右,240℃、24小时为64%左右,180℃、24小时为20%左右。用作稠油水热裂解催化剂的钼盐,油溶性的优于水溶性的。图3表2参5。
王杰祥樊泽霞任熵王兰兰闫方平
关键词:稠油水热裂解油溶性钼盐注蒸汽采油
具有抑制性的抗温耐盐改性腈纶钻井液降滤失剂KWY的研制被引量:14
2005年
将腈纶工业下角料加碱水解,用2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸磺化,与甲醛、聚醚多元醇进行接枝、交联,制得降滤失剂KWY.简介了合成过程,进行了室内性能评价.由加入KWY的各种钻井液150℃静态老化16小时后测得的API滤失量值,确定KWY在淡水钻井液中的加量范围为0.4%~0.5%,在盐水和海水钻井液中的加量范围为1.0%~1.5%.根据塑性粘度、动切力、API滤失量测定值求出0.4%KWY在淡水钻井液中的耐温性为180℃,1.5%KWY在4%、15%、35%盐水钻井液和海水钻井液中的耐温性为160℃;KWY的性能优于胜利油田使用的一种HPAN(JS).由油藏砂在77℃滚动16小时的回收率来看,1%KWY溶液对页岩的抑制性近似于或好于5%KCl溶液.图1表2参2.
樊泽霞王兰兰孙明波温艳军
关键词:钻井液处理剂降滤失剂页岩抑制性抗盐性
油田防垢挤注技术的研究与应用被引量:13
2007年
通过对比分析传统的防垢方法,提出了一项防垢挤注新技术。该技术的基本原理是将化学防垢剂挤进井筒周围地层内,防垢剂可被物理吸附或形成沉淀滞留于多孔介质中,开井生产后防垢剂通过解吸或溶解而缓慢释放于地层流体中,从而达到长效防垢的目的。通过防垢剂与地层水的配伍性实验、防垢剂最低有效浓度测定实验及防垢剂挤注寿命预测实验等优化出适合油田实际应用的防垢剂。防垢挤注技术在樊家油田F41-1井实施1a后,平均产液量由原来的98.6t/d提高到163.2t/d,产油量由45.7t/d提高到88.6t/d,累积增产原油达1.56×104t。
樊泽霞任韶然王杰祥王兰兰郑强刘义兴
关键词:结垢防垢防垢剂挤注技术
单家寺稠油降粘剂SJ及其O/W型乳状液流变性研究被引量:8
2003年
报道了乳化降粘剂SJ对单家寺稠油的乳化降粘作用。SJ为含少量无机碱和盐的石油磺酸盐、非离子表面活性剂的混合物 ,在 30 0℃、3.4 5MPa下热处理 2 4h后使用。实验油样为单家寺一口井所产超稠油 ,含胶质 31.9% ,含沥青质 9.1% ,酸值 1.83mgKOH/g油 ,5 0℃、1.2s-1粘度 6 3.4Pa·s。水样为该油田采出水 ,矿化度 19.5 g/L。在大范围内变化SJ加量和油水体积比 ,求得乳化剂在水中的最佳加量为 0 .3%~ 0 .5 % ,最佳油水比为 80∶2 0~70∶30 ,所得O/W型稠油乳状液 5 0℃、1.2s-1下的粘度为 4 2 0~ 180mPa·s,在 5 0℃放置 90min后脱水率 >92 %。SJ的乳化降粘性能和形成的乳状液稳定性均符合稠油生产要求。在 6 0℃、剪切速率 5 0~ 12 0 0s-1范围考察了SJ用量 0 .3%、油水比 80∶2 0~ 2 0∶80的 5个O/W乳状液的粘度 剪切速率关系 ,发现乳状液的粘度均随剪切速率增大而减小 ,在剪切速率 >10 0 0s-1后不再变化 ,但假塑性随油水比减小而减小。在 30~ 70℃范围乳状液流变性变化规律相似。图 1表 2参
王杰祥樊泽霞王兰兰王伟林牛光海宋斗贵
关键词:稠油降粘剂流变性超稠油
磺化渣油用作油溶性稠油降黏剂YCJ的研制被引量:3
2007年
用正交法设计合成实验,用气态鼢磺化胜利炼油厂常压渣油(芳烃含量48.8%,50℃黏度632mPa·s),所得磺化渣油与煤油以质量比10:1混合作为降黏刺,加入实验用胜剞稠油(芳烃含量35.6%,50℃黏度2672mPa·s)中,在70℃加热后降温至50℃测定黏度,计算降黏率,求得磺化渣油作为油溶性稠油降黏刺的最佳合成条件如下:渣油、SO3质量比100:8,反应温度50℃,反应时间90min。此降黏剂代号为YCJ。在实验胜利稠油中,YCJ的降黏率起初随加量增大而增大,加量2、5g/kg时达到最大值-15%,此后持续下降,加量〉5/kg时低于等加量煤油的稀释降黏率。在YCJ中加入煤油可大大提高实验稠油的降黏率,降黏率~加量关系曲线上先后出现最大值和最小值,最大值对于10:1和10:3的YCJ+煤油分别为36%和52%,对应的加量分别为3和3.5g/kg。将10:3的YCJ+煤油用于另外5种稠油的降黏,加量3.5g/kg发现高芳烃含量稠油的降黏率也高,降黏率/芳烃含量数据如下:57.2%/34、3%;52.0%/26.3%;34.6%/28、2%;14、5%/19、0%;10.3%/18.1%。图1表3参5。
樊泽霞王杰祥王兰兰李水平房克荣
关键词:稠油降黏芳烃含量采油化学剂
磺化苯乙烯-水解马来酸酐共聚物降粘剂SSHMA的研制被引量:19
2005年
报道了用作水基钻井液降粘剂的磺化苯乙烯-水解马来酸酐共聚物SSHMA的合成方法.以甲苯、二甲苯混合物为溶剂,苯乙烯、马来酸酐摩尔比1.0~1.2:1.0,引发剂BPO用量0.7%~1.2%,溶液共聚温度95℃,时间3小时,得到苯乙烯-马来酸酐共聚物,其重均分子量在3000~5500范围,化学结构由红外光谱证实.在NaOH存在下,该共聚物与三氧化硫按摩尔比1.0:1.0~1.2在50℃进行磺化、水解反应1小时,生成降粘剂SSHMA.该剂具有良好的耐温抗盐性:加入0.2%SSHMA使淡水钻井液的表观粘度由75 mPa·s降至30mpa·s以下,加入0.3%SSHMA使淡水钻井液在230℃老化16小时后的表观粘度由64mpa·s降至28mpa·s以下,加入0.4%SSHMA使15%盐水钻井液230℃老化16小时后的袁观粘度由35mPa·s降至18mpa·s以下.图5参4.
樊泽霞王杰祥孙明波王兰兰
关键词:水溶性聚合物降粘剂钻井液处理剂水基钻井液
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