您的位置: 专家智库 > >

孙同成

作品数:5 被引量:25H指数:4
供职机构:中国石化更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项咸阳市科技计划项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇调驱
  • 2篇油藏
  • 2篇高温高盐
  • 1篇氮气泡沫
  • 1篇氮气泡沫调驱
  • 1篇底水
  • 1篇底水油藏
  • 1篇调剖
  • 1篇调剖剂
  • 1篇冻胶
  • 1篇堵水
  • 1篇堵水调剖
  • 1篇堵水调剖剂
  • 1篇压裂
  • 1篇压裂液
  • 1篇阴离子
  • 1篇阴离子型
  • 1篇深部调驱
  • 1篇水平井
  • 1篇损耗模量

机构

  • 5篇中国石化
  • 1篇长江大学
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇陕西科技大学
  • 1篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油化工...

作者

  • 5篇孙同成
  • 2篇崔亚
  • 1篇宋岱锋
  • 1篇侯帆
  • 1篇周珺
  • 1篇李亮
  • 1篇刘青山
  • 1篇方裕燕
  • 1篇秋列维
  • 1篇赵海洋
  • 1篇张雄
  • 1篇邬蓝柯西
  • 1篇刘明轶

传媒

  • 1篇油田化学
  • 1篇合成材料老化...
  • 1篇石油化工应用
  • 1篇西南石油大学...
  • 1篇陕西科技大学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2012
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
PEI冻胶成冻影响因素研究被引量:11
2010年
实验用高浓度配方PEI冻胶成冻溶液,为用过滤渤海海水配制的1.5%低水解度聚丙烯酰胺DF800(M=8×106)和1.2%聚乙烯亚胺PEI(M=1.5×104)溶液,其EC50为26052mg/L,属无毒级,其成冻时间随温度升高(80~95℃)而缩短,由成冻时间~倒数温度拟合方程求出其表观反应活化能为81.5KJ/mol,在80℃和90℃形成的冻胶,在0.1~10Hz频率范围其G′和G″均随频率增大而增大,G′均大于G″,90℃形成的冻胶的G′和G″均大于80℃形成的冻胶。在90℃下的单因素实验中,当DF800质量分数由0.6%增至1.5%时,成冻时间缩短,0.1Hz下的G′增大19.53Pa,G″增大2.213Pa;当PEI质量分数由0.3%增至1.2%时,成冻时间减幅增大,0.1Hz下的G′增大15.08Pa,G″增大1.2Pa;1.2%DF800+0.9%PEI成冻溶液在90℃下形成的冻胶,其G′和G″均随配液用NaCl盐水浓度增大(5~30g/L)而降低;pH=10.22的冻胶的G′>10Pa,为强冻胶,pH为9.24和8.56时冻胶G′降至10Pa以下。
刘明轶宋岱锋崔亚孙同成
关键词:聚合物冻胶堵水调剖剂
阴离子型葫芦巴胶压裂液体系研究被引量:1
2017年
以葫芦巴胶原粉为原料,通过醚化改性制备了阴离子型葫芦巴胶(CHFG),配以实验室自制的有机硼交联剂(B-CA),获得阴离子型葫芦巴胶/有机硼压裂液体系(CHFG/B-CA).研究了CHFG/B-CA压裂液体系的流体行为.结果显示,CHFG/B-CA压裂液体系符合幂律模型,且随着稠化剂浓度增大,流性指数减小,稠度系数增大.测试了CHFG/B-CA压裂体系的耐温耐剪切性、悬砂性和耐盐性.耐温耐剪切性测试显示在140℃、170s^(-1)剪切1h,其黏度大于100mPa·s;静态悬砂结果显示CHFG/B-CA压裂体系沉降速度50℃时均小于0.18mm/s;CHFG/B-CA压裂液体系具有聚电解质的性质.CHFG具有较低的水不溶物含量,以及破胶后CHFG压裂液体系的残渣含量少.
张雄秋列维孙同成方裕燕侯帆
关键词:压裂液
不同完井方式下水平井不稳定产能研究被引量:4
2012年
随着钻完井技术的发展,采用水平井开发底水油藏成为提高产量、降低成本的有效途径,但是在生产过程中也暴露出日益严重的问题,主要为含水上升快、无水采收期短、完井方式不适应开发的需要和产能预测不准确等。在总结水平井产能预测模型的基础上,采用井筒与油藏耦合作用下的水平井不稳定产能预测数学模型,借鉴Cinco H等人求解有限导流垂直裂缝压裂井压力动态的计算方法,建立产能预测计算模型。该模型考虑底水驱油藏水平井情况,通过对不同完井方式下的表皮系数分解计算,开展了不同完井方式下的产能预测研究,这些研究结果对水平井完井方式优选和水平井油藏工程研究具有重要的指导意义。
赵海洋邬蓝柯西刘青山孙同成
关键词:水平井产能预测表皮系数
耐高温耐盐氮气泡沫调驱实验研究及应用被引量:4
2016年
塔河油田碎屑岩水平井在长期生产后,底水抬升不均匀,导致平面低渗段和垂向上高部位潜力难以动用。氮气泡沫调驱技术可以有效地降低含水率,调整注入剖面,扩大波及体积和水平井顶部油层的动用程度,提高底水油藏采收率。针对塔河油田高温(120℃)、高矿化度(21×10~4mg/L)的地层条件,筛选出耐高温耐盐的HTS-1起泡剂。通过填砂管实验测试了泡沫体系的封堵性能,实验结果表明,氮气泡沫对高渗透率的地层具有较好的封堵性能,对低渗透率地层的封堵效果较差。利用数值模拟技术,优化了氮气泡沫的注入方式和工艺参数。现场的施工应用结果表明,注入氮气泡沫调驱后对应采油井组的采油量增加明显,有效地提高了油藏的采收率。
孙同成李亮周珺
关键词:高温高盐氮气泡沫底水油藏气液比
高温高盐油藏深部调驱体系研究进展被引量:5
2016年
针对高温高盐油藏中存在的水窜问题,开展高温高盐油藏用调驱剂的攻关研究是大幅度提高高温高盐油藏采收率的基础。该文综述了高温高盐油藏深部调驱体系的研究进展,包括:新型聚合物、弱冻胶、沉淀类、体膨颗粒、冻胶分散体、含油污泥、柔性体以及无机凝胶涂层8种深部调驱体系。分析了每种调驱剂的优缺点、调驱机理和现场应用情况。展望了高温高盐油藏深部调驱体系的发展方向。
孙同成崔亚
关键词:高温高盐深部调驱
共1页<1>
聚类工具0