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国家科技重大专项(2011ZX05022-004)

作品数:21 被引量:136H指数:7
相关作者:李公让张敬辉蓝强王新海徐运波更多>>
相关机构:中国石油化工集团公司中国石油大学(华东)中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 21篇中文期刊文章

领域

  • 20篇石油与天然气...
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 8篇钻井
  • 6篇钻井液
  • 3篇低渗
  • 3篇低渗透
  • 3篇泡沫钻井
  • 3篇泡沫钻井液
  • 3篇储层
  • 2篇地层
  • 2篇影响因素
  • 2篇油藏
  • 2篇疏水
  • 2篇疏水改性
  • 2篇水锁伤害
  • 2篇碳酸钙
  • 2篇钻井液技术
  • 2篇微乳液
  • 2篇纳米碳酸钙
  • 2篇解堵
  • 2篇活性剂
  • 2篇改性

机构

  • 11篇中国石油化工...
  • 5篇中国石油大学...
  • 5篇中石化胜利石...
  • 3篇中国石油天然...
  • 2篇中国石油大学...
  • 2篇中国石化胜利...
  • 2篇中国石化
  • 1篇长江大学
  • 1篇中国石油长庆...
  • 1篇中国石油塔里...

作者

  • 7篇李公让
  • 6篇张敬辉
  • 5篇蓝强
  • 3篇徐运波
  • 3篇王新海
  • 2篇郑成胜
  • 2篇张鹏
  • 2篇陈鹏
  • 1篇万绪新
  • 1篇何牛仔
  • 1篇赵琳
  • 1篇肖淑明
  • 1篇陈岩
  • 1篇杨景利
  • 1篇王增林
  • 1篇慈国良
  • 1篇王彦秋
  • 1篇白登相
  • 1篇赵怀珍
  • 1篇冀登武

传媒

  • 7篇钻井液与完井...
  • 4篇油气地质与采...
  • 3篇石油钻探技术
  • 2篇石油钻采工艺
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇钻采工艺
  • 1篇断块油气田
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2016
  • 3篇2015
  • 3篇2014
  • 5篇2013
  • 4篇2012
  • 5篇2011
21 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
东营北带深层砂砾岩体储层伤害机理研究被引量:4
2011年
东营北带广泛发育深层砂砾岩体,结构复杂,但对其储层伤害机理研究甚少。从孔渗关系、敏感性、液相伤害和固相伤害等方面出发,探讨了深层砂砾岩体储层伤害因素。研究发现,深层砂砾岩体储层属于低孔低渗储层,其产量与孔隙度大小没有直接关系;存在弱到中等水敏、弱碱敏和强应力敏感性;存在很强的液相伤害,水锁情况严重;固相伤害较为严重,且随着压差的增加而增强;该区块井漏事故较多,漏失量越大,对储层的伤害越严重;温度对其水敏性影响很大。研究结果可为研制适合该区块的钻完井液提供支撑。
孙铭新
关键词:砂砾岩体渗透率
微乳液降低水锁伤害实验研究被引量:5
2013年
提出将微乳液体系用于解除低渗储层的水锁伤害。根据60℃下SDBS/正丁醇/白油/盐水(1%NaCl)"鱼状"相图选择了可以形成中相微乳液的4个配比,分别进行了界面张力、黏度和岩心驱替实验。4个配比的微乳液与水相的界面张力最低达0.03 mN/m。经过处理之后过剩的油相黏度相比原油下降了54.85%到16.13%,形成的中相微乳液黏度与原油相比下降范围为98.11%到97.12%。用氮气驱替时,处理后的低渗岩心在0.1 MPa驱替压力下渗透率由0.37×10-3μm2提高到2.78×10-3μm2,提高了7.51倍;利用煤油驱替时,处理后的低渗岩心的返排压差降低率达到了81.6%。实验结果表明,微乳液能够有效减轻低渗透油气藏储层的水锁伤害,促进滤液的返排。
张敬辉
关键词:微乳液黏度
低渗透砂岩油藏水锁损害影响因素分析被引量:11
2013年
在低渗透油藏开发过程中,水锁效应广泛存在,严重影响油藏的开发。基于水锁机理,建立了定量预测水锁效应的数学模型,利用模型分析了流体侵入压差和毛细管力对水锁损害半径的影响及毛细管力和生产压差对水锁损害程度的影响。研究认为:随着流体侵入压差增加,水锁损害半径增大;随着毛细管力增加,水锁损害半径增加,水锁产生的表皮系数增大,水锁损害程度增加;随着生产压差的增加,水锁产生的表皮系数减小,水锁损害程度降低。
陈鹏王新海李公让张敬辉邓承器
关键词:低渗油藏表皮系数
暂堵用疏水改性纳米碳酸钙的研制被引量:5
2013年
探讨了纳米碳酸钙的合成机理及其室内制备方法,评价了纳米碳酸钙产品制备的主要影响因素和表面活性剂A对纳米碳酸钙表面改性程度的影响,确定了合成纳米碳酸钙的最佳工艺和最佳的改性条件。改性过程中改性剂的用量越多,改性效果越好,直至全部改性。在相同晶型和粒度分布条件下,纳米碳酸钙的活化度越高,其亲油值越大。
蓝强郑成胜徐运波张鹏李公让
关键词:表面改性
表面活性剂对超低渗透油藏渗流特征的影响被引量:21
2014年
针对超低渗透岩心,通过宏观驱替实验研究不同界面张力的表面活性剂对单相启动压力、油水两相启动压力、相对渗透率曲线、降压效果及提高采收率效果的影响,分析表面活性剂对超低渗透油藏渗流规律的影响。研究结果表明,随驱替液界面张力的降低,单相启动压力明显降低。油水两相启动压力实验中,在油水两相相同流速比下,随界面张力的降低,油水两相启动压力梯度逐渐降低,含水饱和度逐渐增大。从束缚水饱和度到残余油饱和度,随含水饱和度的增加,油水两相启动压力梯度先缓慢下降,后迅速下降。相渗曲线实验中,随表面活性剂质量分数的增加,油水两相渗流区增大,油相相对渗透率增大,残余油下水相相对渗透率增加,残余油饱和度降低,油气采收率升高,水相(端点以内)渗透率基本没有变化。表面活性剂段塞驱替实验中,岩心一次水驱后,注入表面活性剂可明显降低超低渗透岩心的注入压力、提高岩心采收率,且油水界面张力越低,降压效果越好,提高采收率幅度越大。
赵琳王增林吴雄军何牛仔肖淑明
关键词:超低渗透油藏表面活性剂相渗曲线提高采收率
气体钻井钻遇高产气流时压井模拟实验
2015年
气体钻井钻遇高产气流时井筒处于空井状态,如果套压太高:1容易压漏套管鞋处地层;2很难使用钻井泵泵入压井液;3井筒内气量很大又处于高压压缩状态,压井排气时危险性大;因此,通常不通过关井求压来确定地层情况,井底常压法压井无法建立有效液柱平衡地层压力,压井施工缺乏理论依据。为了获取现场实验数据,以便给气体钻井钻遇高产气流时压井方案的制定提供参考,针对该情况下无法关井的特点进行了现场模拟井压井实验。实验过程中通过自动控压钻井系统进行压力自动控制、PWD进行数据实时监测,完成了不同产气量情况下的压井实验,并将实验结果与模拟计算结果进行对比分析,计算精度和实验数据误差在10%以内,取得了良好的实验效果。
宋荣荣陈永明李晓曹强王宁
关键词:气体钻井压井模拟井
川东北空气泡沫钻井液技术及现场调控措施
2014年
根据川东北地层特点,室内研究了适合该地层的泡沫钻井液配方,该配方具有半衰期长、抑制性强、性能稳定等优点,但在现场使用过程中,发现泡沫有段塞、泥岩水化严重等问题,对处理剂加量和加料频率对泡沫钻井液的影响进行了研究,优化了泡沫体系整体性能,页岩的水化膨胀和分散抑制能力明显提高,泡沫质量明显改善,半衰期明显提高,携岩能力显著增强,在泥岩段钻进时的机械钻速提高了31.8%,整个井段钻进过程中无任何复杂事故。同时还给出了快速判断泡沫性能优劣的依据,为川东北地区后续空气泡沫钻井提供了一定的指导。
张鹏蓝强郑成胜徐运波张敬辉
耐温抗油泡沫钻井液技术及其在非常规水平井的应用被引量:4
2013年
目前胜利油田的非常规低压、低渗油气藏较多,对欠平衡钻井技术要求越来越高,普通泡沫钻井液抗温性较差,且在含油井段不能使用。为扩展该项技术的适用性,研制出性能优良的AC-2发泡剂,并优选出泡沫钻井液的配方,该体系的抗温达180℃,抗油30%以上。该钻井液技术在盐227-1HF非常规水平井进行了首次应用,结果表明,该体系能够满足地层温度137℃和含油20%条件下的水平井施工要求,钻井过程顺利,泡沫性能稳定、地面消泡方法简单,全井无任何事故,平均钻速提高50%以上。
明玉广蓝强张斌杨景利周守菊
关键词:泡沫钻井液耐高温抗油
胺基抑制剂的起泡问题及其解决措施被引量:4
2013年
胺基抑制剂具有非常独特和优异的黏土分散抑制能力,但在使用中存在一定的发泡作用,对钻井液性能产生较大影响,因此考察了胺基抑制剂的加入对现场井浆黏度和密度的影响,发现其对钻井液性能影响较大。实验优选出了与胺基抑制剂配合使用的消泡剂Span80,并发现同时加入2种处理剂时消泡效果最好。在临盘区块多口井进行了现场应用,胺基钻井液没有出现起泡问题,表明确定的消泡方法高效、实用。
蓝强郑成胜徐运波张鹏
关键词:消泡剂
井口水平移位优化新方法被引量:2
2016年
在钻井过程中,地质中靶对石油开发意义重大。为了提高钻井中靶成功率,首先利用统计学方法确定井口偏移方向,找出自然漂移规律,其次根据已完钻井地质靶点和实际井口位置分布情况,将"实际井口位置和移位之后的位置之差的平方和最小"条件作为确定井口移位的指标(目标函数),建立了井口水平移位优化数学规划模型,并利用拟牛顿算法对模型进行了求解。以哈拉哈塘为例分析表明,所建立的模型及拟牛顿求解方法能够优选出井口在水平方向的位移,可有效解决待钻井地质中靶问题,对实际钻井和井口选址有一定的指导意义。
陈岩王新海白登相余纲王彦秋李若竹张磊
关键词:拟牛顿法
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