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国家科技重大专项(2008ZX05024-04-005)

作品数:2 被引量:21H指数:1
相关作者:张明伟米凡李良川卢淑芹陆红军更多>>
相关机构:中国石油大学(北京)中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司中南大学更多>>
发文基金:国家科技重大专项长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇石油与天然气...

主题

  • 1篇修井
  • 1篇修井液
  • 1篇压裂
  • 1篇压裂液
  • 1篇油田
  • 1篇暂堵
  • 1篇恢复产能
  • 1篇冀东油田
  • 1篇承压能力
  • 1篇储层
  • 1篇储层伤害

机构

  • 2篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中南大学
  • 1篇中国石油天然...

作者

  • 1篇李建山
  • 1篇顾燕凌
  • 1篇卢淑芹
  • 1篇曹润荣
  • 1篇蒋建方
  • 1篇李良川
  • 1篇赵传峰
  • 1篇陆红军
  • 1篇米凡
  • 1篇张明伟

传媒

  • 2篇石油钻采工艺

年份

  • 2篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
冀东油田绒囊修井液控制储层伤害应用研究被引量:20
2011年
针对冀东油田在修井过程中出现漏失、含水恢复时间长、储层伤害严重等问题,在分析了绒囊暂堵机理的基础上,现场采用绒囊修井液体系,利用绒囊自匹配漏失通道实现全面封堵并可自动返排的特性解决了这一难题。室内评价表明,绒囊修井液体系稳定时间15d以上,封堵地层后可提高地层承压能力达到7MPa,修井液侵入地层在8cm以内,岩心渗透率恢复值达90%以上。在L12-6井和NP23-X2409井进行了现场应用,L12-6井采用绒囊修井液暂堵检泵,含水恢复至正常水平仅需3d,且日产油增加3t多,含水率下降了30%;NP23-X2409井采用绒囊修井液暂堵后挤水泥,承压能力提高了6~7.5MPa,日产油增加了10t多,含水率下降了5%。室内和现场应用表明,绒囊修井液封堵效果好,对储层伤害较小。
李良川卢淑芹彭通张明伟米凡
关键词:修井液暂堵储层伤害恢复产能承压能力
自生能压裂液室内实验与浓度优化被引量:1
2011年
为了克服常规羟丙基瓜胶压裂液在低温、低压、低渗油气藏的破胶、快速返排、减小伤害等方面的不足,对自生能压裂液进行了系统评价,分析了该压裂液中生热剂用量和催化剂含量对反应速率、生热峰值的影响,确定了适用于低温地层压裂的最佳生热剂用量2.0 mol/L和催化剂百分含量0.4%;进一步探讨了不同条件下的反应热峰值及达到峰值的时间,完成了该压裂液破胶后的黏度测定(低于5 mPa.s);同时分析了反应产生的氮气量及其对破胶液密度与助排效果的影响。该研究结果为自生能压裂液在低温低压地层的应用提供了重要的实验数据和技术支撑。
蒋建方陆红军李建山顾燕凌赵传峰曹润荣
关键词:压裂液
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