四川省应用基础研究计划项目(07JY029-043)
- 作品数:5 被引量:94H指数:5
- 相关作者:张智付建红施太和唐世忠杜清松更多>>
- 相关机构:西南石油大学中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司更多>>
- 发文基金:四川省应用基础研究计划项目国家科技支撑计划中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程交通运输工程更多>>
- 双金属复合管防腐技术研究进展被引量:57
- 2008年
- 随着油田开发的延续,油田地面管线面临的腐蚀环境越来越恶劣,特别在一些高酸性气田,地面管线的腐蚀问题十分严重。目前应根据油气田地面管线腐蚀环境特点和防腐技术要求,立足国内双金属复合管生产现状和技术水平,借鉴国外双金属复合管的应用经验和规范要求,开展双金属复合管及其焊缝在可能的腐蚀环境中的腐蚀行为与耐蚀性能研究,从而建立双金属复合管焊缝耐蚀性能评价方法,明确油气田地面管线用双金属复合管的技术规范和焊接工艺要求。
- 曾德智杜清松谷坛黄黎明张智施太和
- 关键词:酸性气田地面管线防腐双金属复合管
- 大位移井套管磨损量分析模型被引量:5
- 2008年
- 在大位移井钻井过程中,由于裸眼井段长、井斜角大、井眼曲率变化大,从而使得钻柱与套管之间的接触力较大,导致套管会发生严重的磨损。根据套管内表面的磨损体积与旋转钻柱在相同位置所作的功成正比的原理,建立了套管磨损厚度与井眼曲率、钻具组合、机械钻速、钻井时间及套管磨损量之间的关系,计算出了大位移井井筒内钻杆与套管之间的接触力沿井深分布,分析了机械钻速和钻井时间对套管磨损厚度的影响。计算结果表明,井眼曲率越大、钻井时间越长、机械钻速越低,套管磨损越严重。
- 唐世忠李娟张晓峰张智付建红
- 关键词:大位移井套管磨损摩阻
- 非均匀套管磨损对套管强度的影响被引量:10
- 2009年
- 在深井、大位移井钻井过程中,由于钻杆与套管长时间的接触会造成上层套管受到不均匀磨损,导致套管抗挤强度和抗内压强度降低,给安全钻井带来隐患。根据ISO10400推荐的套管抗挤强度和抗内压强度计算模型,考虑磨损后套管壁厚不均度、内壁不圆度的影响,推导出了非均匀磨损套管抗挤强度和抗内压强度的计算模型,分析了套管磨损厚度对套管抗挤强度和抗内压强度的影响。计算结果表明,非均匀磨损套管的抗挤强度和抗内压强度降低百分比随套管磨损厚度的增加而增加;在相同的磨损厚度情况下,磨损后套管的抗挤强度比抗内压强度降低得更快;与磨损后CS-110T套管抗挤强度试验数据相比较,由理论计算出的非均匀套管磨损抗挤强度与实测值的相对误差在5%以内。该计算模型为深井、大位移井钻井过程中非均匀套管磨损提供了新的评价方法。
- 饶富培付建红张智唐世忠
- 关键词:超深井大位移井套管抗挤强度抗内压强度
- 高酸性气井钻井过程中的井控机理被引量:12
- 2008年
- 川东北高含硫气田的CO2、H2S含量较高,部分气井中的CO2、H2S已处于超临界状态。CO2、H2S在环空流动过程中离井口很近的距离才发生体积突变,极易诱发井喷。为此,从分析超临界状态CO2、H2S的特殊相态特征入手,建立了相应的数学模型,编写了计算机程序,模拟了高酸性高压气井环空温度场、压力场、压缩因子和体积膨胀情况。从模拟计算结果可以看出,在深井中,常规天然气的溢流通常有足够的预警时间,而高酸性气体则在井筒的上部位置发生突然膨胀,引起的天然气溢流几乎没有预警时间。在高酸性气井钻井过程中,需要加强对环空钻井液瞬时流量的监测,尽早发现溢流,确保安全钻井。
- 张智付建红施太和袁长帅史学枝
- 关键词:酸性气体硫化氢井喷井控四川盆地
- 高含硫油气井套管安全系数的合理取值被引量:10
- 2009年
- 随着高含硫油气田的开发,油套管的工作环境也趋于恶劣和复杂。在酸性条件下,油套管的屈服失效准则已不适用,环境断裂是主要的失效模式,即使满足按屈服准则设计的安全系数,仍不能保证结构的安全。提出了以环境断裂力学评价为基础的油套管适用性评价方法——以环境断裂临界应力百分比为基础进行管柱强度安全系数的设计。本评价方法的标准是:在工作条件下,只要油井管环境断裂临界应力不小于所要求的油井管屈服强度相应的百分比,油井管就能安全运行。环境断裂临界应力的试验评价方法通常采用NACE方法A即NACE标准恒载荷拉伸试验方法,对该方法及相关的数据处理作了介绍。同时结合本评价方法,对国外有关的环境断裂临界应力的相关标准进行了研究。
- 涂君君张智付建红施太和向青海林元华
- 关键词:油套管高含硫